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生产类述职报告(30篇)

生产类述职报告篇13

现将 2 个月的工作情况向各位领导做一个书面汇报 我于 xx 年 11 月 1 日来到我厂工作,任职生产科长,来到我厂后,经过巡查及 走访,对我厂现有设备逐步了解,及时上报李厂,协调有关车间,做好调改方案 一、连铸车间 对拉矫机、振动台、拉矫辊道、水管道及水条距离,包括振动幅度,结晶器 平衡架,拉钢摆槽进行调整及改进,使其符合生产工艺要求 二、转炉车间 换炉壳,氧枪位置的调整,平台的改进,各种合金料的准备 三、三修车间 中间包的改型,钢包、铁包、中间包的投入生产前的准备工作 四、结合检修电器,对我厂设备进行全面调试检查,使其符合生产要求 11 月 27 日进行生产动员布置会议,11 月 28 日,对炼钢厂投产前的生产布 置与要求进行文件传达 其中对出钢温度,成分、合金加入量、铁包、钢包、中间包的烘烤作出要求, 也对机修电器、制氧提出要求,使其符合生产工艺要求 11 月 30 日正式投产,到 12 月底结束,所有指标如下

进场铁水:5877.96 吨 铁水粘包量:290.62 吨 实际用铁水总量:5587.34 吨 废钢加入量:256.3 吨 合格钢坯产量:5091.19 吨 生产炉数(也是炉龄):353 炉 白灰消耗总量:269.98 吨 硅锰合金消耗总量:41755kg 硅铁合金消耗总量:8312kg 硅铝铁消耗总量:7216.5kg 增碳剂消耗总量:7065.5kg 用电总量包括制氧用电量;1874985 度 铁水消耗;1097kg/T 钢铁料消耗;1148kg/T 白灰消耗;53kg/T 硅锰合金消耗;8.2kg/T 硅铁消耗;1.63kg/T 硅铝铁消耗;1.42kg/T 增碳剂消耗;1.39kg/T 用电量包括制氧;368.28 度/T 平均单炉产量;14.4T/炉 钢铁包方面也有显著提高,钢包一共下线 5 个,其中 7 号包 44 次,4 号包 54 次,1 号包 68 次,2 号 49 次,5 号包 73 次。因铁厂铁水 si 低、s 高造成 铁包粘铁严重,共处理 17 个铁包进行小修并及时投入使用,还有 13 个铁包 处理不了进行大修也已经投入使用,但没有一个出现铁包砣,中间包用量 57 个,平均每个中间包生产钢坯 89 吨。

虽然有一些成绩,但是设备、人员等方面还存在问题,设备老化,特别是拉 矫机,烟道时常出现问题,加之很多普工对本岗位操作不熟练等等因素,都 造成顺行生产有一定难度。

有功无功都已过去,我相信在 xx 年我会做的更好为钢厂做出我最大的贡 献。

孙培志 xx 年 12 月 31 日xx 年生产规划 经过 xx 年 2 个月的生产磨合, 也为 xx 年打下了基础, 如果对烟罩进行更换、 辣拉矫机进行调整、污泥泵改造,废钢磁选建设,氮压机投入等等一切顺利,我 坚信 xx 年我们会有新的起色,新的成绩,来年计划如下

安全事故必保为零 年产量 14.5 万吨(必保一个月检修一天,其他时间满员满负荷生产) 日产刚:450 吨 铁耗:1040kg/T 以下 钢铁料消耗:1150kg/T 钢包包龄:60-70 次 炉龄:没有溅渣护炉,靠补炉措施 800 炉,如果有残渣护炉可保 4000 炉,同时 其它消耗也较大幅度下降,特别是耐火材料消耗能大幅度下降。

建议:有条件我们公司自建高炉为今后发展打下基础。

孙培志 xx 年 12 月 31 日